大型的化工,電力,礦山等集團(tuán)公司都運(yùn)行數(shù)量龐大的電機(jī),泵,減速機(jī)等旋轉(zhuǎn)設(shè)備。以杜邦為例,電機(jī)數(shù)量超過10萬臺。這些電機(jī)的效率和穩(wěn)定性對企業(yè)的制造成本和生產(chǎn)效益有決定性的影響。
杜邦公司動力運(yùn)行部門開展了一項(xiàng)優(yōu)化新裝電機(jī)能耗效率的活動,并制定了故障電機(jī)維修還是替換的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。一項(xiàng)研究表明,新裝2000臺高能效的NEMA電機(jī),在一年內(nèi)為公司帶來了50萬美金的費(fèi)用節(jié)省。主要來自于更低的維護(hù)費(fèi)用和減少的停機(jī)成本。
杜邦公司曾對21家工廠做過一次調(diào)查,試圖超出大量電機(jī)故障的根本原因。結(jié)果顯示,有些工廠高頻率的檢修已經(jīng)成為例行工作,而外包的維修工作質(zhì)量卻缺少監(jiān)督。維修的質(zhì)量和費(fèi)用差異很大。60%~70%的電機(jī)故障是由于軸承潤滑介質(zhì)污染和泄漏導(dǎo)致的。而且眾多的電機(jī)規(guī)格和不規(guī)范的備件采購流程也增加了維修錯誤的機(jī)會,導(dǎo)致維修延期和生產(chǎn)延誤。企業(yè)對短期投資的注重,忽略了對設(shè)備運(yùn)行周期的長期成本的關(guān)注。
杜邦的動力部門通過采用高效電機(jī),實(shí)現(xiàn)設(shè)備的周期成本,為公司獲得成本的競爭優(yōu)勢。通過綜合比較,公司選定了IEEE841電機(jī)作為電機(jī)采購標(biāo)準(zhǔn)。IEEE841電機(jī)采用非接觸的迷宮密封形式(軸承隔離器|軸承保護(hù)器),運(yùn)行時(shí)沒有摩擦,不消耗功率。同時(shí),其IP66的防護(hù)級別,可以限度阻止外界水汽,灰塵等污染物進(jìn)入軸承箱,真正實(shí)現(xiàn)了零泄漏,超長使用壽命,限度減少了電機(jī)意外停機(jī)事故。
節(jié)能降耗的理念貫穿于公司的決策,公司制定了系統(tǒng)的電機(jī)能耗管理的方案,包括建立電機(jī)的數(shù)據(jù)庫和制定具體的能耗改善方案。數(shù)據(jù)庫記錄故障次數(shù)和原因,停機(jī)時(shí)間,檢修費(fèi)用。
從過去看重初次采購成本到重視設(shè)備整個使用周期的綜合成本管理的理念轉(zhuǎn)變,是公司完成能耗改善目標(biāo)的重要。現(xiàn)在高能效電機(jī)的采購理念應(yīng)經(jīng)在公司變成通行的原則并得到推廣,擴(kuò)展到ANSI 泵和離心式壓縮機(jī),風(fēng)機(jī)等設(shè)備。
效果:
1. 降低的故障率和高效的維修工作對生產(chǎn)能力和成本帶來積極的影響。
2. 通過設(shè)備使用周期的成本管理方案,提高了資本投資效率。
3. 避免了不當(dāng)及錯誤操作給生產(chǎn)帶來的不必要損失。
保守估計(jì),這些能源管理方案在一年內(nèi)為公司帶來超過5百萬美金的節(jié)約。
它包含一個動環(huán)和一個靜環(huán),兩部結(jié)合成一體,因此在運(yùn)行中兩者不會分離。動環(huán)隨軸一起轉(zhuǎn)動,靜環(huán)被
利用導(dǎo)電性纖維材料,引導(dǎo)誘發(fā)的軸電流通過端蓋接地,從而避免軸電流對軸承及相關(guān)設(shè)備造成損壞...